在日常生产作业中,轧钢厂赞助作业区预装组轧机滚动轴承的内套有时会涌现分裂情形,不仅增加了职工劳动强度,还影响莅临盆的稳顺运行。
为管理轴承内套分裂故障,作业区成立了攻关小组进行攻关。轧机径向轴承为四列短圆柱滚动轴承,由外套、滚珠、保持架和内套组成,材质为GCr15滚动轴承钢,表面需进行热处理,以达到抗疲倦强度和硬度哀求。经由对脆断内套检测,硬度值偏高在62—63HR之间。450轧机过钢时,在轧辊咬钢冲击下易脆断,故需将硬度掌握在58—59HR之间。经与厂家沟通,内套硬度调度后投入利用,轴承运行稳定,内套脆断减少,延长了轴承利用寿命,年节约本钱1.9万余元。
轧机四列滚动轴承装置常日利用大锤敲击外圈装入轴承孔,此操作会对受敲击的外圈产生损伤,由于受力不屈均,随意马虎造成外圈破损,而且这种装置方法是常温敲击法,不符合装置技能哀求。攻关小组经由谈论决定借鉴棒线辊箱油膜轴承装置履历,考试测验通过低温冷冻箱将轴承降温至-80 ℃以下,利用金属冷紧缩状态,达到负公差哀求,用手轻松就可以推入轴承孔,成功实现了清洁装置。采取该方法后,粗中轧机轴承装置质量得到改进,履行往后未发生外套分裂故障,保障了滚动轴承的稳定运行,年估量节约轴承本钱1.26万元。
“内”改轴承内套材质,“外”改轴承外圈装置办法,预装组内外兼施,减少了轴承故障,提高了轧机装置质量,为轧机上线后高效、稳定运行供应了保障。
(本信息由 刘飞龙 郭玉昕 发送)
来源:首钢长治钢铁有限公司